人造岗石的整体研磨工艺 大理石翻新---人造岗石的整体研磨工艺

发布时间:2025-12-04 18:29

人造岗石的整体研磨工艺 大理石翻新---人造岗石的整体研磨工艺

人造岗岩的整体研磨工艺

以天然大理石碎片、钙粉为主要原料,人造岗石节能环保,对人体无放射性危害。采用5%-8%的不饱和聚酯树脂作为粘合剂,经抽真空、室温、高压、振动、浇筑而成。造型美观,色彩图案自然均匀,结构致密,耐磨性强,抗压拆卸强度高,吸水率低,弥补了天然石材色差、孔洞、裂缝、裂缝、吸水率高的缺陷。它是一种广泛应用于现代大型购物中心和高端办公楼的装饰材料。

由于部分安装公司在安装人造岗岩时粘贴材料与人造岗岩不匹配,施工工艺不正确,砂浆、水泥、水、水泥比例不当,成品保护不到位,二次安装时间紧,造成人造岗岩表面划伤严重,空鼓、鼓包、黑缝、剪切更为常见,业主自开业以来走上了无休止的整改之路,损失惨重,极其痛苦。

铺装后人造岗石出现的问题:

1、黑缝的原因:人造岗岩刚铺好,砂浆中的水蒸发前不进行填缝处理。砂浆中的水从人造岗岩的缝隙中渗出,导致填缝剂变黑(填缝的最佳时间是人造岗岩铺装12天后进行)。

2、空鼓的原因:人造岗岩砂浆水分过多,砂、水泥搅拌不均匀,胶泥溥,厚度不均匀。人造岗岩结构致密,吸水率低。人造岗岩下的水不能从岗岩表面迁移,水泥收缩迅速。刚铺好的人走在岗岩上,可能会导致岗岩松动和空鼓。

3、划伤失光的原因:人造岗岩铺装后未保护成品,现场杂物堆放无序,砂石硬物划伤人造岗岩表面,造成划伤、划伤、失光。

4、断裂的原因:人造岗石底部没有背网胶,所以很脆。施工人员用力锤,岗石容易暗裂,底部水泥砂浆收缩,暗裂拉成明裂变成断裂(断裂的原因也有运输、搬运、摆放不当等。,导致暗裂,不铺路时表面看不到裂缝。水泥铺设后,水泥收缩,几天后裂缝明显变成断裂)。

5、鼓包中间顶起的原因:铺贴人造岗岩时使用强碱性水泥刮浆,人造岗岩底部被强碱性水泥腐蚀约3次㎜,由于人造岗石不透气,地下水气向上迁移,水气穿过强碱腐蚀层,顶裂人造岗石表面。

整体研磨施工工艺:

1、用电锤打6MM孔流出人造岗石鼓包处的水,用吸水机吸干。

2、用高压注射器将水性环氧胶注入人造岗石孔,注入饱和度。水性环氧胶是亲水性的,可以吸收孔中少量多余的水分。24小时后,水性环氧胶完全固化。

3、使用307不饱合聚酯树脂和人造岗岩同色微粉搅拌均匀,修补人造岗岩磨块的裂缝和孔洞。胶水完全干燥后,用金刚石剪刀磨料将剪刀磨平。

4、粗磨:使用50#、150#金钢石树脂硬磨料或60块苦土#、120#、220#磨块(粗磨不要用软水磨片研磨,容易出现波浪,影响平整度)粗磨给水量要大,每次磨料研磨后要彻底吸水,检查剪刀磨料留下的深切切割是否用50#磨料研磨,以此类推,机器走井字研磨,粗磨占整体研磨45%%时间,是保证工程竣工质量验收的关键环节。

5、细磨:使用300#、500#、1000# 金钢石树脂硬磨料,细磨占整体研磨35%细磨至500#后出现初光,细磨至1000#后光泽度可达50度。

6、精磨:使用2000#、3000#金钢石树脂硬磨料或金钢石树脂软水磨料研磨,精磨占整体研磨20%精磨后光泽度不高,但人造岗岩表面密度增加,为草酸块、抛光粉、浆料抛光奠定了坚实的基础。

7、抛光 :使用功率超过2HP,转速175-210转/分钟,重量70kg晶面机,兽毛含量70。%兽毛垫用抛光粉或抛光浆加少量水抛光,抛光后人造岗石表面光泽度可达80度以上。

8、结晶硬化处理:使用晶面机功率超过2HP,转速为175-210转/分钟,重量为70kg,配合清洁垫(白色或红色)、钢丝棉选用(1#)将钢棉盘均匀卷曲,铺在白色或红色的清洁垫上,在人造岗石表面均匀涂抹晶面加硬剂,启动晶面机行走

1.5米宽、

1.5米长,反复行走6次,通过钢丝棉与人造岗岩表面摩擦产生热量和晶体硬化剂中的氟离子,少量树脂反应产生硅氟化物晶体层,玻璃质地,硬度高、耐磨、透明、防水、防污染、防滑等效果。

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